身边人•身边事——走基层系列报道之二
白净、文弱,一张娃娃脸上总带着笑容,这是三十亩地选矿厂综合车间生产二班班长李强。参加工作17年来,他一直奋战在生产一线,脏活、累活,总是冲在最前列;经他设计实施的小改小革项目就有20余项,每年都能为厂里节约成本10多万元。正如他的名字——弓虽薄,力恒远。
1998年,初来乍到的他被分配到中厂比较边远的岗位——硫脱水,可他硬是用16年的光阴把这个角落打造的熠熠生辉。16年,他坚守岗位,硫精矿生产、倒运,设备检修没有出过差错;16年,他设计实施的十多项小改小革项目,解决了许多生产难题。
直到2014年初,综合车间运行投产,李强临危受命,放下有十多年感情钳工工作,来到这里转作浮选工。接班前,他的第一件事就是从原矿的浓密机到产品出量,把车间所有设备及工艺巡查一遍。回到岗位查看报表各项指标,调整作业参数,总能使钼精矿品位达标甚至超标。为了使来自不同岗位、不同工种的几十名职工能够尽早适应这里的工作,他把操作方法、经验和突发状况的应急措施等编纂成册,利用班前会、休息时间培训班组成员。推而广之,大家都能够熟练操作生产设备、处理常见问题,为综合车间生产步入正轨铺好了路。
“选矿不过是个经验活”,他笑着解释,“日子长了,就能看出来矿质量,可以‘对症下药’了”。
但是,选矿哪有他说的那么简单!
综合车间使用浮选柱,没有生产经验,只能借鉴浮选槽设备浮选工艺标准。2014年1至4月,该车间生产的钼精矿品位低、含铜高。大家都很气馁,车间主任王文坤号召大家多多尝试,勇于试错。李强把目光凝聚在加药机上,总蹲在加药机前,不是看管道就是计算加药时间。他常常忘记了吃饭、忘记了下班,经过反复实验,他从加药机多引了两条管线分别进入精2、精3浮选,并根据来矿情况适时调节油药,终于降低了钼精矿中的铜含量,使之达标。
为了生产出合格的产品,李强付出了多少心血没人清楚,大家只看到本来就瘦削的他又瘦了一圈。车间主任王文坤逼着他休了两天假——这是他来到综合车间四个月来的第一次休假。可是,这一次休假,他仍然是在厂里度过的。
综合车间刚运行投产,工艺和操作都存在较大的优化空间,每天都有解决不完的问题。职工们上班时不断调试工艺,下班时全身都被矿浆打湿。经过近4个月的调试,最终在4月27日生产出合格产品,那一刻没有欢呼雀跃,4个月的辛酸、苦涩、压力一下释放出来,大家紧紧相依,喜极而泣。
连着上了四个月班的李强,终于休了两天假。这两天,他没有在家补觉,也没有出山看望妻女,而是跑遍了中厂各个车间,只为了寻找一种“特殊材料”制作浮选柱除杂筛板。
采访中的他突然坐立不安,偷偷地看手表。我问他家中是否有事,他笑笑说没事。如坐针毡地待了三五分钟,他终于忍不住打断了我:“我去看下出量,调了药,马上就回来”。不等我回答,他便快步离开。
接下来,车间主任王文坤向我大致描述了安装筛板之前的情况:“车间原矿是大中厂的精选尾矿,矿浆中杂物多,刚开始车间每月都要停车清理8台浮选柱,每台柱子有五层稳流筛板,筛板间的高度只有80cm。由于浮选柱内空间狭小,只能让身量小的男职工从检修口下去,趴着或干脆坐在冰冷的筛板上,一个筛孔一个筛孔进行逐层清理,需要连续工作五六个小时。李强干这个活干得最多。不让他下去,他总说:我对下边熟,有经验,干的快。
2015年春节前那几天天特别冷,李强钻出浮选柱的时候,脸上、脖子满是钼精矿,身上被矿浆糊得严严实实,裤子被浆得硬梆梆。他腰椎本就不好,加之蹲得太久,他出来时腿都麻了,站不稳,一屁股坐在钢格栅上,半天才缓过来,硬是被冻感冒了。”说到这,王文坤忍不住把头扭到一旁,不经意的擦了擦眼角。
这种清理方法费时费力又耽误生产。李强仔细观察,发现“添堵”的东西大多是来自爆破遗留的炮皮。于是他试着用各种材料做了筛板,放置在粗选浮选柱溢流口。可不是过滤效果差就是使用寿命太短。这两天的休息日,他终于得偿所愿,找到了成品车间废旧的塑料筛网,并加以改造,制作成合适的筛板,使浮选机筛板清理周期延长到四个月以上,不但减少了停车,还大大降低了职工的劳动强度。
在综合车间工作的十个多月里,李强解决了大大小小十来个难题,都是四两拨千斤的办法,成本低廉却效果极好。例如在粗选给矿矿箱加装除杂箱过滤掉矿浆中80%的杂物,浮选柱由原来每月清理一次变成4个月清理一次;在30米浓密机下矿口安装清水管,解决了下量管堵塞问题;目前,他正在设法解决浮选柱风阀堵塞的问题。
用他的话说:“在这岗位上呆一天、就得尽一天的心。”这话听来质朴,却掷地有声。正是这些在不同岗位默默耕耘,无私奉献的恒力之弓,铸就了社会责任这支穿云之箭。